273mm的“小钢龙”:天尼威螺旋输送机如何把污泥日产量从80吨抬到120吨,还不堵轴
一、凌晨三点的维修群,终于没人再喊“堵了”
南京江北污水厂扩建后,污泥含水率80%、日产量冲到120吨,原有φ219螺旋输送机像“得了感冒”:
- 每两小时卡一次布条,值班员钻舱掏泥;
- 电机从7.5kW换成11kW,电流照样飙到26A;
- 螺旋叶片磨得发亮,三个月报废一套。
直到去年冬天,运行班长老吴在群里甩了一张照片:银灰色273mm螺旋静静躺在料仓下,连续运行72小时,电流稳在18A,现场地面干净得能照出人影。配文只有一句:“天尼威这台‘小钢龙’,终于让我睡了个囫囵觉。”
二、为什么是273mm?不是250,也不是300?
1. 内径决定“肚量”
天尼威实验室做过对比:
- φ219截面积0.038㎡,满填系数0.3,理论输送量9.8m³/h;
- φ273截面积0.058㎡,同样转速下,理论量14.9m³/h,直接+52%。
2. 转速反而降了
老设备28rpm,叶片线速度3.2m/s,污泥被“甩”到管壁,水分瞬间分离,越搅越黏;天尼威把转速降到21rpm,线速度2.4m/s,污泥像坐电梯,分层前进,摩擦生热减少,含水率80%也能顺溜走。
3. 叶片厚度加厚到8mm,却更轻
整片叶片用16Mn钢激光下料,厚度8mm,比传统6mm更耐磨;同时沿螺旋方向开“减重孔”,单米重量反降1.2kg,电机负载下降11%。
三、三个“暗扣”让污泥乖乖“排队”
1. 变距叶片+破碎齿
进料口第一圈螺距放大到400mm,像“大嘴”吞咽;第二圈起缩回320mm,并在叶片边缘加10mm破碎齿,把纤维、竹签直接剪成<3cm小段,后续再无缠绕。
2. 双排球密封,轴承不进水
污泥里带出的游离水,顺着轴头往里渗,轴承平均寿命不到半年。天尼威在轴头加双排球密封+氟橡胶V型圈,水压0.2MPa下,72小时渗水量<5ml,轴承寿命拉到两年。
3. 快拆式底盖,10分钟清腔
管体底部预留400×300mm椭圆口,配铰链+锁扣。万一出现异物卡死,值班员松开四颗手轮,整腔泥柱直接滑落,再也不用钻管道“挖地道”。老吴现场计时:10分23秒完成清腔,恢复运行。
四、100天实测:三条曲线让财务笑出声
① 输送量曲线
设计值14.9m³/h,实测稳定15.3m³/h(污泥容重约1.05t/m³),日输送量120吨,刚好匹配脱水机产能,料仓不再“爆仓”。
② 电流曲线
连续采样30天,电流17.8–18.5A区间波动,比老设备下降30%,一年省电费1.7万元。
③ 维修费曲线
过去年换3套叶片+2次轴承,合计2.4万元;新设备运行100天,零更换,仅润滑脂消耗200元,全年预计维护费<1500元。
五、彩蛋:一张“叶片身份证”扫出所有数据
每台螺旋出厂前,天尼威用激光在叶片根部刻上二维码,微信一扫,跳出“电子档案”:
- 材质报告(16Mn,布氏硬度187HB)
- 动平衡等级(G6.3)
- 理论输送量曲线
- 保养倒计时(运行500小时自动提醒加脂)
老吴说:“以前换叶片靠经验,现在手机告诉我哪一片寿命先到,备件仓库再没堆过‘冤枉库存’。”
六、写在最后:273mm,不只是粗了一圈
在环保圈,螺旋输送机常被当成“糙设备”,可真正走过现场才知道:
直径每增加1厘米,背后都是转速、扭矩、密封、耐磨的重新计算。
天尼威用273mm的“小钢龙”告诉行业:
污泥输送量不是拼命把电机加大,而是让每一圈螺旋都“吃得稳、送得快、不回头”。
如果你也在为布条、塑料片、沙石混合污泥头疼,不妨给这台“小钢龙”一次上场机会——
让料仓不再爆仓,让维修群凌晨三点静悄悄,让运行人员也能在天亮前安心合上眼。
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